1.后處理設(shè)備控制系統(tǒng)位移檢測回路
在后處理設(shè)備控制系統(tǒng)中,位移傳感器輸出4 ~20mA 信號至PLC 的AD 轉(zhuǎn)換模塊,AD 轉(zhuǎn)換模塊輸出數(shù)字至上位機(jī),上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后,得到了位移的顯示。
2.在調(diào)試中發(fā)生的干擾現(xiàn)象
控制系統(tǒng)的位移量程在0~1000mm,在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)液壓缸在靜止時,上位機(jī)顯示的位移數(shù)據(jù)本來應(yīng)該是穩(wěn)定不變的數(shù)值,但上位機(jī)的位移數(shù)據(jù)顯示不穩(wěn)定,跳動比較大,而且跳動值是隨機(jī)的、無規(guī)律的。以位移為1000mm 為例,此時位移通道對應(yīng)的D 寄存器數(shù)值就應(yīng)為2857 字( D 寄存器數(shù)值與位移數(shù)據(jù)的關(guān)系為0~4000 字對應(yīng)0~1400mm)。但在上位機(jī)中看到位移數(shù)據(jù)跳動值上下波動范圍多達(dá)300 多毫米,程序監(jiān)控中看到D 寄存器數(shù)值跳動值上下波動范圍多達(dá)1000 多個字。
由于該位移傳感器在調(diào)試前進(jìn)行了單體的計量檢定,檢定合格。
并且在調(diào)試前進(jìn)行的調(diào)零調(diào)滿工作中,用高精度萬用表監(jiān)測磁致伸縮位移傳感器輸出信號,沒有出現(xiàn)跳動現(xiàn)象。因此,判斷數(shù)據(jù)跳動現(xiàn)象是由于干擾因素所致。
3.干擾源的分析
模擬信號輸出的磁致伸縮位移傳感器的應(yīng)用非常廣泛,但在模擬傳感器的設(shè)計和使用中,都有一個如何使其測量精度達(dá)到最高的問題。而眾多的干擾一直影響著位移傳感器的測量精度,如:現(xiàn)場大耗能設(shè)備多;工業(yè)電網(wǎng)欠壓或過壓;各種信號線綁扎在一起或走同一根多芯電纜,信號會受到干擾,特別是信號線與交流動力線同走一個長的管道中干擾尤甚;多路開關(guān)或保持器性能不好,也會引起通道信號的竄擾;空間各種電磁、氣象條件、 雷電甚至地磁場的
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